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氯堿行業(yè)中氯含氫分析儀的技術(shù)與應(yīng)用
更新時間:2011-03-27   點擊次數(shù):5397次

        1  概述 氯氣和氫氣是電解食鹽水生產(chǎn)燒堿過程中必然產(chǎn)生的產(chǎn)品。氫氣是極易燃燒的氣體,氯氣是氧化性很強的有毒氣體,一旦兩種氣體混合極易發(fā)生爆炸,當(dāng)氯氣中含氫量處于爆炸范圍之內(nèi)時,則隨時可能在光照或受熱情況下發(fā)生爆炸。

           在氯堿行業(yè)中,氯氣總管中含氫增高發(fā)生爆炸事故并不鮮見。造成氫氣和氯氣混合的原因主要是:陽極室內(nèi)鹽水液面過低;電解槽氫氣出口堵塞,引起陰極室壓力升高;電解槽的隔膜吸附質(zhì)量差;石棉絨質(zhì)量不好;在安裝電解槽時碰壞隔膜,造成隔膜局部脫落;送電前注入的鹽水量過大將隔膜沖壞等,這些情況都可能引起氯氣中含氫量增高,達到爆炸極*便易發(fā)生爆炸,產(chǎn)生嚴(yán)重的后果。氫氣在氯氣中的爆炸范圍(體積百分比)為5.5%~89%。因此,《氯氣安全規(guī)程(GB 11984-89)》規(guī)定氯氣總管中含氫應(yīng)≤0.4%。所以為確保電解過程的安全運行,必須嚴(yán)格控制氯氣總管中的氯含氫指標(biāo)。

        開車初始階段zui容易發(fā)生氯氣總管中的氯含氫進入爆炸極限范圍這種情況,所以,一些企業(yè)為了嚴(yán)密監(jiān)測開車階段氯氣總管中的氯含氫,每間隔2分鐘甚至更短的時間就取樣分析,動用大量的人力物力。對于氯氣總管中氫含量的分析方法,目前廣泛應(yīng)用的是燃燒法或是爆炸法,其檢測手段較落后,既不準(zhǔn)確而且由于取樣時有氯氣泄漏,對操作人員有危害。另外一種常用的分析方法是色譜分析,其操作復(fù)雜,維護麻煩,且費用較高,每半年更換一次色譜柱;并且分析結(jié)果遠遠滯后,不能實時監(jiān)測。因此,尋找快捷、準(zhǔn)確、安全的分析手段來分析氯氣總管的氫氣含量一直是氯堿行業(yè)的主要課題之一。而氯含氫分析儀測量準(zhǔn)確,校驗簡單、方便、安全,基本上無維護費用并且使用壽命長,*可以滿足氯氣總管中氯含氫的分析需要。

        基于上述原因,在國內(nèi)采用了Hitech公司的KK650氯含氫分析儀,用于隔膜燒堿裝置的氯氣總管在線監(jiān)測氯氣純度、氯含氫這2個指標(biāo)。 2  氯含氫分析儀的組成及其工作原理2.1  氯含氫分析儀的組成氯含氫分析儀由取樣系統(tǒng)、樣氣處理系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)和控制顯示系統(tǒng)等模塊組成,其原理簡圖見圖1。圖1  氯含氫分析儀原理簡圖 2.1  氯含氫分析儀的工作原理如圖1,樣氣經(jīng)過取樣系統(tǒng)取樣后進入樣氣處理系統(tǒng),除去顆粒雜質(zhì)、鹽及水分,然后通過傳感器系統(tǒng)(傳感器/反應(yīng)爐),這個傳感器系統(tǒng)由兩個熱導(dǎo)檢測器構(gòu)成,在兩個檢測器間有一個反應(yīng)爐。首先檢測樣氣的熱導(dǎo)系數(shù),然后通過反應(yīng)爐,使氫氣*反應(yīng)。反應(yīng)后的氣體通過第二個檢測器。這兩個檢測器所測熱導(dǎo)系數(shù)的差就是樣氣中氫氣的含量。數(shù)據(jù)經(jīng)過控制/顯示表顯示出來。圖2是氯含氫分析儀原理圖。1.氮氣進口;2. 校驗氣進口;3. 濕樣氣進口;4.過濾器;5.集水瓶;6.干燥器;7.傳感器組件;8.石英反應(yīng)爐管;9.反應(yīng)爐;10.樣氣流量計;11.氣流泵;12.氮氣流量計;13.尾氣去廢氣處理圖2  氯含氫分析儀原理圖 3  氯含氫分析儀在氯含氫在線監(jiān)測中的應(yīng)用3.1  在氯氣總管使用氯含氫分析儀必須首先解決的3個問題3.1.1  取樣一般氯氣總管處于微負壓,因此樣氣不會自動進入氯含氫分析儀,需要借助泵??紤]到穩(wěn)定運行和盡量減少維護工作,一般采用水流泵或者氣流泵。本例根據(jù)現(xiàn)場情況采用氣流泵從氯氣總管抽吸樣氣進入氯含氫分析儀。采用氣流泵的好處是一則可以方便地得到真空,二則由于沒有運動部件,免除日常維護工作。         

        3.1.2  安裝地點氯含氫分析儀應(yīng)該盡可能安裝在取樣點附近。因為一般氯氣總管的壓力為微負壓,樣氣通過氣流泵抽到反應(yīng)爐。如果氯含氫分析儀里到取樣點的距離太遠,增加了取樣管道分析儀到取樣點的壓力降,需要增加抽吸真空度。同時,如果取樣點的距離太遠,導(dǎo)致取樣管道增長,管道中的樣氣從氯氣總管到達氯含氫分析儀的時間增加,從而造成分析數(shù)據(jù)滯后時間長。因此,取樣管道應(yīng)盡量短。

         3.1.3  樣氣干燥如果樣氣中含水,當(dāng)樣氣通過反應(yīng)爐時,水會與少量氯氣反應(yīng)生成氧氣和氯化氫。這樣在第二個檢測傳感器里出現(xiàn)的氧會使氫氣的讀數(shù)偏低。同時,因為濕氯氣對金屬具有很強的腐蝕能力,而干氯氣對金屬的腐蝕能力相對弱了很多?;谝陨显颍仨毎褬託飧稍锏?-10°C以下露點。從氯氣總管取得的樣氣通常為濕氯氣,含水很高,約20%,在進入氯含氫分析儀前必須經(jīng)過干燥。分析儀成套提供了2級干燥。首先通過濾水器除去樣氣中的液態(tài)水,然后通過干燥的氮氣除去樣氣中的氣態(tài)水。這2級干燥都通過膜技術(shù)來完成。 3.2 安裝調(diào)試在通入樣氣前詳細檢查所有的管路連接。氯氣是劇毒、強腐蝕性氣體,必須確保沒有泄漏,尤其要確保所有的連結(jié)件已充分緊固,并且確認(rèn)易碎的反應(yīng)爐管沒有損壞。在儀表初始化后,顯示表將指示其正等待反應(yīng)爐溫度達到其工作溫度。到達正常工作溫度(725℃)后,分析儀將自動進入正常檢測模式。把樣氣流量控制在100~300 ml/min 之間,進入正常檢測模式后按如下順序執(zhí)行校驗過程:①用空氣進行零點校驗;②用含2%氫氣的空氣校驗氫氣量程;③用100% Ar或組份已知的工藝樣氣校驗氯氣量程。執(zhí)行校驗過程中,必須確保樣氣管路中的其它氣體全部被正在校驗的標(biāo)準(zhǔn)氣體取代,否則將出現(xiàn)誤差。校驗氯氣量程的更便捷的方式是使用工藝樣氣,當(dāng)然,前提是通過另外形式的、可靠的分析方法,確切知道樣氣組份濃度。

         3.3  運行中出現(xiàn)的問題從安裝調(diào)試完成后,即投入生產(chǎn)運行,總的情況較好,但是也出現(xiàn)了一些問題。

         3.3.1 過濾器排水不暢在投入運行2天時間后,發(fā)現(xiàn)分析儀的讀數(shù)出現(xiàn)問題:氯氣含量讀數(shù)在5%以下,氫氣含量讀數(shù)為負數(shù),明顯與實際情況不相符。經(jīng)過分析,可能是樣氣管路堵塞造成的。檢查分析儀器后發(fā)現(xiàn),是過濾器中的氯水不能排放出來,整個過濾器的膜過濾器件全部泡在氯水中,樣氣無法通過。主要原因是過濾器排水管道內(nèi)徑小(φ4)、集水器容積?。?0ml),zui關(guān)鍵是沒有平衡管,導(dǎo)致水不能排放到集水器中,針對這些原因,在集水器與過濾器之間增加平衡管,同時更換大容積的集水器,該問題得以解決。對于集水器容積大小可以依據(jù)集水器集中排水周期的需要確定的。根據(jù)實際測量,過濾器每天排水約40ml,如果選擇2500ml的集水器,則可以滿足30天的集水需要。太小排水周期短,排水次數(shù)增加,太大增加了取樣系統(tǒng)內(nèi)樣氣數(shù)量,造成分析數(shù)據(jù)滯后時間延長。

        3.3.2 氫氣讀數(shù)偏低在解決過濾器排水不暢之后又出現(xiàn)了氫氣含量接近0.00%的讀數(shù),與實際情況有較大誤差。分析其原因可能是在解決過濾器排水問題中增加的集水器的材質(zhì)是透明的玻璃,由于氫氣和氯氣是光感氣體,在經(jīng)過透明的玻璃集水器過程中,氫氣和氯氣在光照條件下已經(jīng)發(fā)生了反應(yīng),所以導(dǎo)致出現(xiàn)氫氣含量接近0.00%的讀數(shù)。解決該問題的措施是采用棕色玻璃瓶集水器,同時使用黑色布罩罩住集水器,確保樣氣通過的管路是*避光的。經(jīng)過改進后,該問題圓滿解決。

       3.3.3 干燥器堵塞在運行約15天后,出現(xiàn)樣氣流量接近零,同時顯示表的讀數(shù)異常,經(jīng)過檢查后,判定是干燥器堵塞。拆下干燥器后發(fā)現(xiàn)干燥膜變形,本來是圓管的干燥膜全部被壓扁,局部還出現(xiàn)打折現(xiàn)象。在用純水進行清洗后,并將干燥膜內(nèi)部通入氮氣,外部泡入純水中約10小時,之后干燥膜的形狀恢復(fù)為圓管形狀。分析干燥膜變形的原因是處于干燥膜外部的干燥用氮氣壓力太大,達到0.3MPa,同時干燥膜內(nèi)部抽真空,在外壓內(nèi)吸的情況下發(fā)生變形。解決問題的根本是降低處于干燥膜外部的干燥用氮氣壓力。經(jīng)過分析,干燥用氮氣壓力不需要太大,只要保證其流量是樣氣流量的5倍以上即可。這樣我們將干燥用氮氣由原來與氣流泵串聯(lián)改為并聯(lián)方式,使干燥用氮氣與氣流泵用氮氣分別調(diào)節(jié)。經(jīng)過改造后,樣氣流量同樣在150ml/min的情況下,氣流泵的氮氣壓力由原來的0.3MPa降低為0.075MPa。而進入干燥器的氮氣壓力保持在0.01MPa以下即可維持干燥用氮氣的流量在3L/min。

        3.4  使用小結(jié)氯含氫分析儀在南寧化工股份有限公司的應(yīng)用是成功的,由于該儀器在國內(nèi)是*次應(yīng)用到氯氣總管上在線測量氯氣純度和氯含氫,在使用過程中出現(xiàn)了一些小問題,經(jīng)過對集水瓶和氮氣管路等環(huán)節(jié)進行改進后,解決了排水不暢、氫氣讀數(shù)偏低以及干燥器堵塞的問題,*安全生產(chǎn)的需要。改進后的儀器運行更加穩(wěn)定可靠。圖3是改造后的氯含氫分析儀原理圖。1.氮氣進口;2. 校驗氣進口;3. 濕樣氣進口;4.過濾器;5.集水瓶;6.干燥器;7.傳感器組件;8.石英反應(yīng)爐管;9.反應(yīng)爐;10.樣氣流量計;11.氣流泵;12.氮氣流量計;13.尾氣去廢氣處理;14.氮氣去保護機柜 圖3  改造后的氯含氫分析儀原理圖 4  結(jié)語氯含氫分析儀實現(xiàn)了氯氣純度及氯含氫的在線分析,全自動取樣,無需人工采樣,減少泄漏可能,對操作人員非常安全;傳感器不受樣氣和環(huán)境壓力波動的影響,運行穩(wěn)定;并且響應(yīng)快速,直接顯示讀數(shù),還可以與DCS系統(tǒng)連接,對操作和讀數(shù)人員無特殊要求。在維護方面,每年僅需要1~2次的儀器校驗,校驗方法簡單,操作方便。分析數(shù)據(jù)經(jīng)過與化學(xué)分析法所得數(shù)據(jù)經(jīng)過對比,相互之間的差距很小??傊诼葰饪偣苌蠎?yīng)用KK650氯含氫分析儀對氯氣純度及氯含氫的在線監(jiān)測可以便捷、安全地得到氯氣純度及氯含氫數(shù)據(jù),實現(xiàn)了在線監(jiān)測氯氣總管氯氣純度、氯含氫,達到了氯氣質(zhì)量監(jiān)測和安全監(jiān)測的雙重目的。對于指導(dǎo)燒堿電解系統(tǒng)的安全生產(chǎn)具有重要意義。
文章鏈接:中國化工儀器網(wǎng) http://www.chem17.com/Tech_news/Detail/153935.html

 

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